寧國市志誠機械制造有限公司
高速自動化鑄造生產線,鐵水轉運,自動澆注機,熱處理生產線,鋼球生產線、模具
 
新聞詳情

從配料到孕育處理,看感應電爐熔煉灰鑄鐵的若干問題

146
發(fā)表時間:2019-06-04 08:55
配料與熔煉

1.1增碳劑加廢鋼生產合成鑄鐵

       鑄鐵的組織和性能很大程度上取決于原材料的微觀組織和質量。生鐵中存在具有遺傳性的粗大的過共晶石墨,在熔化過程中難以完全消除,使凝固過程中產生的石墨化膨脹作用削弱,鑄件的致密性降低,鐵液收縮傾向增大,同時粗大的石墨還加大對基體的割裂作用,降低材料的性能。

      隨著鑄造技術的發(fā)展,越來越多的鑄造企業(yè)采用全廢鋼,用增碳方法調整碳量的合成鑄鐵冶煉方法。廢鋼的價格較生鐵便宜,而且在相同的化學成分下能獲得更好的力學性能。

      在生產合成鑄鐵時,增碳劑的選用非常重要,尤其對致密性要求高的薄壁高強度的缸體缸蓋鑄件,一定要采用經過高溫石墨化的增碳劑,增碳劑中硫和氮的含量是衡量增碳劑品質的重要指標。

(1)采用未經過高溫石墨化的增碳劑,這種增碳劑中雜質多,灰分多,并且需要較長的時間才能擴散到鐵液中。如果熔煉時間短,就會出現(xiàn)假增碳的效果,即爐內鐵液的上部分碳含量在范圍內,下部分碳含量低于范圍,這種鐵液澆注鑄件,很容易出現(xiàn)縮松。經過高溫石墨化處理的增碳劑,碳原子從原來的無序排列狀態(tài)過渡到片狀石墨的有序排列狀態(tài),片狀石墨才能成為石墨形核的**核心,從而促進石墨化。

(2)未經過高溫石墨化的增碳劑含有較高的氮和硫,會使鐵液中氮的含量增加,生產合成鑄鐵時加入大量廢鋼,廢鋼中也含有大量的氮,使鐵液中氮含量升高,當鐵液中氮的含量超過0.01%,有可能導致形成氮氣孔缺陷,尤其是當氮含量超過0.014%時更甚。

1.2廢鋼的選用

廢鋼的來源要穩(wěn)定,**是輕型車的沖壓板材。為保證熔煉效率,打包壓塊后,塊度**不超過300mm×300mm×400mm。廢鋼來源不穩(wěn)定,其中含有的雜物,會使鐵液中微量元素鉛、砷和鋁的含量高,影響缸體缸蓋鑄件的性能,嚴重時造成批量廢品。

(1)鉛的影響

微量鉛即可以引起石墨形態(tài)惡化。鉛量由少量漸增時,石墨由正常分布的A型,開始變?yōu)橹┲霠?、爪狀、刺刀狀,并且石墨頭部變尖,邊緣變得粗糙不平,變成鋸齒狀,并出現(xiàn)分枝和形成閉合的環(huán)形石墨。當鉛量繼續(xù)增加時,主石墨干上出現(xiàn)多條沉積的二次石墨,形成典型的魏氏石墨。

由于微量的鉛即引起石墨形態(tài)的變異,使其對基體的割裂作用增強,因而強烈地降低灰鑄鐵的力學性能。

筆者公司通過多年對鉛的研究得出,當以生鐵為主配料時,鉛的含量上限為0.0008%;生產合成鑄鐵時,鉛的含量上限0.0015%,否則缸體的軸承座處的石墨就會變異,從而造成缸體的力學性能低,從而引起材質不合格的廢品。

(2)砷的影響

砷在鑄鐵中是一種微量有害元素。影響鑄鐵的顯微組織,比如:促進灰鑄鐵形成D型石墨,使基體變成珠光體,改變灰鑄鐵的白口傾向等,導致鑄鐵力學性能降低。此外,含砷鑄鐵還容易產生縮孔、縮松、裂紋、偏析以及夾渣等鑄造缺陷,使鑄造生產的質量控制變得困難。

筆者公司原設定的砷含量為0.0080%,在采用增碳劑+廢鋼生產合成鑄鐵過程中出現(xiàn)砷含量最高達到0.0116%的情況,為驗證砷含量對灰鑄鐵缸體缸蓋力學性能的影響,我們將砷含量超出0.0080%的鑄件進行了力學性能檢測。

東風康明斯要求缸體缸蓋的本體性能≥207MPa,試驗砷含量在0.0081%-0.0116%之間的鑄件力學性能和金相組織都完全滿足東風康明斯的要求。

同時,我們對砷含量在0.012%-0.013%時澆注的496件缸體鑄件進行了氣密性檢測,出現(xiàn)2件滲漏,滲漏率為0.4%,滲漏率未出現(xiàn)異常升高。說明As在這個范圍內,不會增加鑄件的滲漏廢品。

福州大學的李樹江通過試驗驗證,當砷含量低于0.0130%時,灰鑄鐵具有較好的力學性能和冶金質量指標。目前,筆者公司將砷的含量控制在0.0130%以下。

(3)鋁的影響

微量元素鋁的含量在一定范圍下并不會對發(fā)動機缸體缸蓋鑄件的質量產生影響,但是當鋁的含量超過一定范圍后,就會產生氫氣孔,使鑄件報廢。鐵液中微量鋁(質量分數為0.01%~0.1%)發(fā)生反應

2Al+3H2O→Al2O3+6[H]

如果鐵液脫氧不好,而在金屬的硬皮(或氧化膜)附近氫的濃度又高,則有可能發(fā)生

2[H]+FeO→H2O+Fe

反應,生產的水就附著在生長著的晶粒上成為氣泡的核心。此后,凝固過程中析出的氫和由界面侵入的氫都向氣泡核心集中,使氣泡長大。氣泡來不及逸出時,就成為氫氣孔。

筆者公司出現(xiàn)過一爐次的康明斯4B缸體氣孔缺陷,而且流水號為相連的,為同一爐次澆注的鑄件。解剖發(fā)現(xiàn)內部存在很明顯的氣孔,調查發(fā)現(xiàn)該爐次鋁的含量為0.0796%。

同時,又出現(xiàn)兩爐次的鋁含量異常的鑄件,其爐前光譜樣檢驗鋁的含量分別為0.0392%和0.0414%。這兩爐次的鑄件沒有任何缺陷,加工后滲漏廢品也正常。

鋁含量升高,主要是由于壓塊廢鋼中含有鋁制品,在熔煉過程中使微量元素升高。為防止此類缺陷的再次出現(xiàn),筆者公司規(guī)定了爐前鋁的含量不超過0.0400%。

1.3碳化硅的使用

鑄鐵熔煉時加入碳化硅,對于灰鑄鐵,由于非平衡石墨的預孕育作用,可以提高共晶團大量形成與生長的溫度(減小相對過冷度),有利于形成A型石墨;還可以因晶核數量增多,使片狀石墨細小,提高石墨化程度減少白口傾向,從而提高力學性能。

在灰鐵、球鐵和可鍛鑄鐵方面,都是通過SiC+FeO=Si+Fe+CO[1]這個反應,用SiC來降低FeO和MnO在渣中的含量,從而凈化鐵液。

由于碳化硅的熔點較高,加入碳化硅的時間是關鍵,如果加入太晚,碳化硅未全部進行熔解擴散,其中未熔融的碳化硅會以顆粒狀的形態(tài)存在于鐵液中,在鐵液澆注后反而會形成渣眼;如果加入時間太長,鐵液經過長時間的熔煉后,碳化硅所形成的形核也會慢慢消失,只能起到簡單的增硅作用。因此建議,碳化硅的加入時間**是在中頻爐熔融1/3爐料時,并且爐料已經化清時加入,伴隨著鐵液的攪拌作用,碳化硅的擴散效果會更好。

筆者公司通過對比不加和加1%碳化硅的原鐵液白口,檢測三角試塊對比(圖4、圖5),加入碳化硅的原鐵液白口為6mm,不加碳化硅的原鐵液白口為10mm。由于碳化硅經過一系列的冶金反應,反應產物中非平衡石墨可作為石墨生長的有效核心,降低了原鐵液的白口傾向。


同時,碳化硅中含有69%的硅,可以用于灰鑄鐵熔煉時作為增硅用,由于其價格比硅鐵要便宜,使用碳化硅還能夠一定程度上降低生產成本。

1.4鐵液的過熱和高溫靜置

在一定范圍內提高鐵液的過熱溫度,延長高溫靜置的時間,都會導致鑄鐵的石墨及基體組織的細化,使鑄鐵強度提高;另外,高溫鐵液在一定的時間下靜置,由于氧化渣的密度比鑄鐵的密度小,鐵液中的氧化渣隨著鐵液的翻滾,會浮到鐵液表面,通過出爐前扒渣處理,可以減少鐵液中的氧化渣,凈化鐵液。但過熱溫度過高,以及過熱時間過長,鐵液中的核心就會消失,增大原鐵液的白口傾向。筆者公司從2010年開始嚴格實施鐵液過熱工藝,經過長時間的探索和經驗總結,認為感應電爐中,鐵液的過熱溫度控制在1500℃-1530℃,過熱時間為5分鐘-10分鐘為**,此時澆注的鑄件石墨細小,組織致密。

2、孕育處理

孕育處理的目的是增加形核核心、促進石墨化、降低白口傾向。現(xiàn)代化工廠,普遍采用出爐孕育加隨流孕育兩種孕育方式。

2.1出爐孕育

筆者公司出爐孕育是鐵水出至轉運包1/4時隨流沖入硅鋯孕育劑。鋯在鐵液中能生成ZrC、Al3Zr、ZrN,增加析出和細化奧氏體枝晶,增加石墨結晶核心促進鐵液石墨化,促進穩(wěn)定獲得鐵素體基體,提高鑄鐵的強度。

通過多次試驗對比,采用硅鋯孕育劑比采用硅鋇孕育劑,鑄件的本體強度、硬度要高。


硅鋯孕育劑中的鋯與氮反應生成氮化物降低鐵液中的溶解氮,抑制孕育衰退減少氮氣孔。廢鋼中有較多的氮,當使用增碳工藝時,廢鋼比例大,使用硅鋯孕育劑,能夠減少鐵液因此產生的缺陷。

氮氣孔缺陷,外觀極易與縮松缺陷混淆,在加工廠檢驗時,通常以鑄件裂紋和漏氣的形式表現(xiàn)出來。解剖后發(fā)現(xiàn),滲漏部位有裂隙狀的缺陷,即使該缺陷在加工過程中沒有被發(fā)現(xiàn),在發(fā)動機的使用過程中,此處將成為裂紋源,隨著發(fā)動機使用時間的延長,裂紋擴散將造成發(fā)動機缸體工作失效。

鑄造分公司就曾將廢鋼比例增大至60%并采用硅鋇孕育劑出爐孕育,鑄件加工氣密性檢測時,滲漏廢品高達3.3%,分析其主要就是由于氮氣孔而引起的異常,后來用硅鋯孕育劑代替硅鋇孕育劑,滲漏廢品降低至1%以下。

2.2隨流孕育

孕育衰退是孕育處理過程不容忽視的問題,相比出爐孕育,隨流孕育鐵液溫度較低且孕育時間延后,從而明顯減少孕育衰退現(xiàn)象,提高孕育效果。對于致密性要求高的發(fā)動機缸體缸蓋灰鑄鐵鑄件,一般選擇0.05%-0.1%的硅鍶孕育劑。硅鍶孕育劑能夠有效促進共晶石墨化、減少鐵液的白口,但不增加共晶團數,不增加鐵液的縮松傾向,對降低鑄件滲漏具有顯著的作用。

筆者公司2008年以前采用的是出爐孕育加倒包孕育兩種孕育方式,孕育劑均為硅鋇,生產的康明斯4B缸蓋,滲漏廢品率高達10%左右,后采用硅鍶隨流孕育后,滲漏廢品率降低至3.52%。


2.3出爐補碳工藝

鑄鐵在熔融狀態(tài)下并非單相液體,而是存在著未溶解石墨分子和滲碳體分子的多相體。如果長時間過熱或頻繁送電攪拌,鐵液趨向于熱力學平衡狀態(tài),未溶解的滲碳體和石墨集團被溶解,鐵液中由于濃度起伏出現(xiàn)新的碳原子集團,這些碳原子集團可能以滲碳體型占多數,從而增加了鐵液的白口傾向,鐵液中有效的形核核減少,導致孕育的回應能力降低,冶金質量變差。

在長期的生產總結中,我們將熔煉時間與溫度、碳含量的變化進行了數據統(tǒng)計。隨著時間的加長、溫度的升高、碳含量存在減少的趨勢,而且有的與爐前相差達到0.10%以上。


為了減少由于長時間保溫和送電,導致鐵液中白口傾向增大和碳損失造成的副作用,在出爐時加入一定量的增碳劑進行預處理。其顆粒迅速擴散到鐵液中,既可以彌補碳的燒損,又可以增加鐵液中的形核核心,起到一部分孕育的作用,預處理用的增碳劑吸收率一般為70%-80%左右。

在同一爐次鐵液中,通過出爐時加入0.06%增碳劑進行微調,檢驗其白口層寬度,并與該爐次不加增碳劑的鐵液進行對比(試驗時分別出第6包和第7包,2包鐵水連續(xù)出爐)。


由此可見,隨著感應電爐中鐵液熔煉或保溫時間的延長,鐵液中的碳存在燒損現(xiàn)象,且白口傾向增大,孕育效果變差。

3、結論

3.1冶金質量是生產優(yōu)質鑄件的根本保障,形核核心是衡量冶金質量的重要指標。

3.2感應電爐中加入一定量的碳化硅作為預處理劑,增加鐵液中的形核核心,降低白口傾向,并且能減少鐵液中的氧化渣,起到凈化鐵液的作用。

3.3生產合成鑄鐵時,一定要選用經過高溫石墨化的增碳劑,并對廢鋼的來源進行嚴格管控。

3.4大量使用廢鋼,通過增碳工藝生產合成鑄鐵時,容易產生氮氣孔,可以通過選用硅鋯孕育劑來消除氮氣孔的風險。

3.5出爐補碳工藝,不僅能穩(wěn)定爐后碳的成分,更重要的是起到一定的孕育作用,增加了鐵液中的石墨核心,降低鐵液的白口傾向。

轉自鑄造網

移動鐵水澆注機.jpg水平分型造型機.jpg移動式鐵水澆注機.jpg鐵型覆砂生產線.jpg



上一篇:好消息!鑄造行業(yè)準入條件取消了!

下一篇:金屬型鑄造工藝的詳細介紹



分享到: